延安石油化工厂对循环流化床锅炉采行的“隐患消缺、定期年检、修整改建”一体化优化措施近日效益显出,锅炉运营平稳,为全厂获取高质量的蒸汽动力。 精捉时机除隐患。循环流化床锅炉煤仓耐用衬板投运已宽约9年,期间未曾替换。
经检测,耐用衬板在煤质的长年冲刷下,厚度已从20毫米磨损到5毫米。针对这一锅炉平稳运营的隐患,该厂利用生产装置抢险契机替换了185平方米的耐用衬板。
水冷壁修整改建。在循环流化床锅炉运营中,影响锅炉安全性稳定运营的最重要隐患之一是水冷壁近于受到磨损。该厂巧用熔敷工艺消除隐患,将具备耐用、耐冲击的高硬度材料熔敷在水冷壁表面上,构成冶金融合的表面涂层,从而提高水冷壁材料的耐用、耐蚀、耐热性能,相等于给锅炉的水冷壁管穿着上了高硬度“防弹衣”,为装置安定长周期运营获取了安全性确保。 定期“身体检查”健安全性。
为了有效地防治各类事故再次发生,该厂以循环流化床锅炉安全性运营为目的,邀检验*与技术人员协同合力,对该锅炉积极开展全方位定期体检工作。尤其是对易经常出现缺失的重点部位展开针对性检测,一一排查影响锅炉安全性性能的隐患,有效地确保锅炉安全性运营。
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